消失模铸造工艺相比传统砂型铸造工艺而言,存在铸件尺寸精确、重复性好、生产灵活、内部质量好等优点。自1980 年专利失效后,消失模铸造技术在全世界范围内得到了迅速发展。现今,消失模铸造技术在国内外趋于成熟[1],其应用广,尤其适合复杂壳体件。本文重点分析了消失模铸造技术在壳体铸件上的应用,指出了当前消失模铸造技术在生产壳体类产品的主要问题,并着重介绍了几种铸造缺陷及其原因分析、整改措施。其主要具体表现为模簇在浇注过程中,随着泡沫气化并伴随着金属液流动、凝固,在生产飞轮壳类铸件时会出现黏砂、气孔、冲砂等铸造缺陷[2]。本文以飞轮壳等产品为例介绍消失模铸造相关缺陷形成原因及改善措施。
黏砂缺陷是在浇注过程中金属液与型砂相互黏结在铸件表面形成的一种缺陷[3]。飞轮壳铸件放置方式、结构设计或工艺设计不合理,会导致模簇在砂箱内无法振实而造成黏砂缺陷。
目前生产的9661 飞轮壳,材质为HT250,质量约22 kg,轮廓尺寸为440 mm×440 mm×220 mm,产品壁厚5 mm。此产品存在面积较大、基础壁厚薄、易变形等问题。现有工艺如图1 所示,内浇道尺寸为50 mm(长)×30 mm(高)×6 mm(宽)。铁液出炉温度1 460~1 470 ℃(熔炼设备为电炉),浇注温度1 430~1 440 ℃,真空度-0.025 MPa,不覆膜、不保压。主要缺陷为飞轮壳内腔顶部夹砂,废品率20%。
图1 飞轮壳现有工艺
Fig.1 Existing process of the flywheel housing
现有工艺马达孔在下方(图2),此产品内腔顶部经常会出现黏砂问题,如图3 所示。这是因为顶角大于90°,型砂在震动过程中无法填实模簇,顶部型砂较为松散,在铁液充填过程中局部金属液与型砂相互黏结产生黏砂。
图2 现有工艺三维图
Fig.2 3D diagram of the existing process
图3 黏砂缺陷
Fig.3 Sand inclusion defect
图4 飞轮壳最终工艺
Fig.4 Final process of the flywheel housing
9661 飞轮壳黏砂表现为壳体表面黏附着砂粒和金属的机械混合物,清理时表面泛金属光泽,为机械黏砂的特有表现,其主要影响因素为造型时型砂紧实度、涂料耐火度、浇注温度和涂层厚度。铸件除顶部黏砂外,飞轮壳其余位置正常,无黏砂痕迹,因此考虑为型砂紧实度问题,分析原因为①飞轮壳顶部无法充填足够型砂或现有状态型砂无法震实;②两只飞轮壳之间间隙过小,导致型砂强度弱。
针对铸件黏砂产生机理,根据其影响因素,主要采取以下措施进行解决。
(1)根据产品结构,调整白模放置方式,将飞轮壳马达孔朝上,便于型砂填充,保证飞轮壳顶部有足够型砂。
(2)增加两件飞轮壳中间距离,由原来80 mm 更改为120 mm,保证两只模簇之间有足够的距离,从而保证型砂的紧实性。
针对飞轮壳型砂紧实度问题进行了原因分析,并对现有组合工艺进行了产品放置方式[4]和组合间距等两种措施整改,在其正常生产过程中,保证浸涂工艺、浇注温度、抽真空等变量因素未变的前提下,再次进行了由小批量到大批量的生产验证,黏砂缺陷为0。通过以上措施,达到了彻底解决飞轮壳顶部黏砂缺陷的目的。
当铁液进入模簇后,白模气化分解生成大量的气体及残留物,不能及时排出本体,从而在铸件表面形成气孔。气孔的出现与浇注温度、涂层透气性、浇注速度等有关[5]。
产品为上汽大通飞轮壳,气孔缺陷如图5 所示,铁液出炉温度1 460~1 470 ℃(熔炼设备为电炉),浇注温度1 430~1 440 ℃,真空-0.025 MPa,不覆膜、不保压,主要缺陷为位于产品顶部的马达孔气孔,废品率为30%。
图5 马达孔气孔
Fig.5 Pore at the motor hole
该气孔缺陷表现为铸件表面或接近表面处外观检测正常,但加工后表面存在大小不等的光滑孔洞,孔壁还带有氧化色泽,气孔位置主要集中在产品的最顶部,为皮下气孔的特有表现。主要影响因素为:①浇注温度方面,当浇注温度较低,泡沫燃烧不充分,气体未完全排出,在皮下形成气孔;②局部涂层厚度方面,马达孔涂层过厚,泡沫燃烧后气体无法排出,形成气孔;③真空度方面,抽真空偏小,气体无法及时被抽走,形成气孔;④工艺设计不合理,飞轮壳顶部缺乏排气口,气体集中在本体顶部未完全排出,形成气孔。
针对铸件气孔产生机理,根据其影响因素,主要采取以下措施进行解决。
(1)提高浇注温度,由1430~1440℃提高至1450~1 460 ℃,浇注10 组。
(2)减少此处涂层厚度,将涂层厚度由2.0 mm 减少到0.5 mm,浇注10 组。
(3)提高真空度,由-0.025MPa 提升至-0.045MPa,浇注10 组。
(4)马达孔处增加排气片,尺寸为50 mm(长)×30 mm(高)×5 mm(宽),浇注10 组。
针对飞轮壳气孔问题进行了原因分析,并对现有工艺参数进行了产品浇注温度、涂层厚度、浇注抽真空度及增加排气片等4 种措施整改,在其工艺试验过程中,分别保证其他3 种工艺参数不变的情况下,即采取控制变量法进行试验,其中:方案1为提高浇注温度,生产加工20 件,气孔4件,马达孔气孔占比20%;方案2 为减少涂层厚度,生产加工20 件,气孔5 件,马达孔气孔占比25%;方案3为提高真空度,生产加工20 件,气孔3 件,马达孔气孔占比15%;方案4 为增加排气片,生产加工20 件,气孔0 件,马达孔气孔占比0%。经试验,方案4 结果最佳,后续通过小批量转大批量验证均加工正常,即通过以上措施调整,达到了彻底解决马达孔气孔的目的,其最终工艺如图6 所示。
图6 马达孔位置出气片示意图
Fig.6 Schematic diagram of the air outlet piece at the position of the motor hole
在浇注过程中,模簇浇注系统中直浇道、横浇道、内浇道未完整封闭,特别是直浇道,容易形成虹吸,导致冲砂缺陷;产品浇注系统设计不合理,充型不顺畅,内浇道局部压力大,铁液冲刷引起的涂层破裂,从而导致型砂随铁液进入模簇型腔内,也会导致冲砂缺陷[6]。
图7 为连杆架铸件的浇注系统。产品材质为HT200,质量约50 kg,轮廓尺寸为572 mm×380 mm×348 mm,底板厚12 mm,现有工艺为侧面3 点内浇道引入铁液,内浇道尺寸为60 mm×30 mm×6 mm。工艺参数为铁液出炉温度1 460~1 470 ℃(熔炼设备为电炉),浇注温度1 430~1 440 ℃,真空-0.03 MPa,不覆膜、不保压,主要缺陷为冲砂,位置集中在底部内浇道附件(图8),废品比例占20%。
图7 连杆架现有工艺
Fig.7 Existing process of the connecting rod rest
图8 铸件冲砂缺陷
Fig.8 Sand wash in the castings
冲砂缺陷位于浇口直线的型腔底部和内浇口铁液流入的型腔部位,此部位出现的砂粒与金属混合的瘤状物[7],为冲砂的特有表现,主要影响因素有①内浇道涂层强度低,铁液冲刷导致涂层破裂[8];②内浇道压力大,导致涂层破裂;③浇注过程中,铁液反喷严重,导致涂层破裂[9]。但此产品在浇注过程中铁液浇注平稳,无反喷现象,因此着重考虑前两种因素。
针对铸件冲砂产生机理[10],根据其影响因素,主要采取以下措施进行解决。
(1)现有工艺为涂层浸2 遍,涂层厚度为1.5 mm,内浇道增加一遍浸涂工艺,涂层厚度为2.2 mm[11]。
(2)增加内浇道数量,底部两点再增加一个同尺寸内浇道。
针对连杆架冲砂问题进行了原因分析,并对现有工艺参数进行了进水口涂层厚度、进水口数量等两种措施整改[12],在其工艺试验过程中,保证浇注温度、真空度等影响参数不变的情况下,进行了由小批量到大批量的生产验证。其中方案1 为内浇道增涂一遍涂层,生产50 件,其中冲砂6 件,占比12%;方案2 为底部增加1 个内浇道,生产50 件,冲砂0件。经验证,方案2 最佳,后续通过小批量转大批量验证均加工正常[13]。本次工艺优化采取底部3 个内浇道,可以起到分流降压的作用。顶部1 个内浇道,单个内浇道截面尺寸为60 mm×8 mm;直浇道面积(直径50 mm 圆管):横浇道面积(50 mm×40 mm):内浇道面积为1 960 mm2∶2 000 mm2∶1 920 mm2,基本满足1∶1∶1 的条件,达到彻底解决连杆架冲砂缺陷的目的,其最终工艺如图9 所示[14]。
图9 连杆架最终工艺(侧面4 点进液)
Fig.9 Final process of the connecting rod rest(four points of water entry on the side)
在开发新产品过程中,应根据铸造缺陷产生的原因,通过工艺设计巧妙避免。在推进工艺验证的过程中,产品推进数量因由少到多,由小批量到大批量,从而避免因过程考虑不足造成较大损失。在工艺验证过程中,从把握现状、原因解析、制定计划、对策实施、效果确认等五大方面逐条逐步推进,最终达到彻底解决问题的目的。
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Process Research on Lost Foam Casting Defects of Flywheel Housing and Other Castings