工艺技术
转子盘铸件是汽车辅助制动系统涡流缓速器中转子的重要组成部分。 汽车在公路上发生减速的时候,电涡流缓速器会将车辆行驶时的动能通过转子盘上电涡流与电阻共同作用产生大量的热能,使得转子盘出现较大的温升,影响车辆制动性能[1]。 转子盘温升过大就会影响车辆制动的稳定性能,严重时会使转子盘发生翘曲现象[2],因此在实际生产的情况下, 需对转子盘的浇注系统进行精确设计,以确保转子盘铸件组织致密、强度高,不存在缩松缩孔等铸造缺陷。 转子盘结构极为复杂,两法兰盘通过涡轮与扇叶片相连接,传统的砂铸无法满足要求,需采用熔模铸造进行生产。
熔模铸造是一种近净形制造复杂结构零件的方法。熔模铸造技术在航空发动机上,采用熔模铸造技术一次成形大型复杂件,可以简化装配步骤,提高尺寸精度,实现发动机结构大幅减重,显著提高推重比[3]。 熔模铸造技术早期主要被用于制作生活用品、首饰珍宝、艺术品和雕塑等[4-7]。熔模铸造技术弥补了传统锻造技术的不足,20 世纪60 年代已成为高温合金涡轮叶片的主要制造方法[8-13]。
转子盘铸件常采用顶注浇冒一体式浇注系统,这种工艺生产出来的产品缩松缩孔缺陷极为严重,废品率极高, 质量无法得到保证。 本课题利用Pro-CAST 软件对转子盘进行数值模拟, 通过分析流场和凝固场,预测缩松缩孔缺陷的位置,对浇冒系统进行改进,降低铸造缺陷,提高铸件质量,为同类铸件生产提供工艺参考。
图1 所示为转子盘的三维模型, 材质为ZG12CrMoV。 转子盘是由两个结构相同,尺寸不同的圆盘组成,两圆盘之间的散热叶片采用的是均等圆弧叶片,且内外圈设有筋条,转子盘最大轮廓尺寸为360 mm×48 mm,最小壁厚6 mm,质量为16.5 kg。
图1 转子盘三维模型
Fig.1 Three-dimensional model of rotor disc
熔模铸造在设计浇注系统时应充分考虑金属液快速平稳充型, 并在合理的位置留有排气孔、内浇道、补缩通道等,以避免铸件产生缩孔影响铸件质量[14],所以对于熔模铸造来说,浇注系统的选择和设计至关重要。 浇注系统一般是由浇口杯、直浇道、横浇道和内浇道4 个单元组成,其结构上主要包括顶注式、底注式、中间注入式和分层注入式。 结构对比见表1。
表1 不同浇注系统结构对比
Tab.1 Comparison of different gating system
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此次课题综合考虑转子盘的结构特点以及形状尺寸,保证铸钢件浇注系统的设计原则,确定初始工艺采用顶注式浇冒系统,即1 个浇口杯,1 个横浇道,2 个内浇道,2 个浇冒口外加4 个排气口,在铸件最厚的涡轮处设置2 个内浇口, 其次在顶部法兰处设置2 个浇冒口, 内浇道与浇冒口关于圆盘对称分布,横浇道以及圆盘两侧分别设置1 个排气筋,浇口杯与横浇道两侧也各设置1 个排气筋, 总体布局如下图2 所示。
图2 初始方案浇注系统
Fig.2 Initial scheme gating system
三维建模软件Creo7.0 建立转子盘三维模型与浇注系统,并输出成.igs 格式,然后导入ProCAST 中的Visual Mesh 模块进行2D 网格划分。 众所周知,模拟仿真计算的精度直接决定于网格的质量, 对于一些模型,其网格质量对结果影响很高,甚至有可能出现结果不收敛, 或者结果不符合实际生产的情况。因此,要获得高质量的铸造仿真计算结果,首先应该保证网格质量达标。 由于转子盘最大尺寸为360 mm,最薄部分尺寸为6 mm,属于中小型铸件,故在ProCAST 中网格划分尺寸取3 mm,生成面网格, 利用软件自带的修复功能对面网格进行排查,无误后生成型壳,型壳厚度设为8 mm,之后生成体网格。 最后初始工艺网格划分面网格数量为160 878,体网格数量为1 526 452。
面网格、 体网格检查无误后转到Cast 模块,设置重力方向为Y 轴正方向, 合金材料为自建的12CrMoV,材料化学成分如表2 所示,型壳材料设为Refractory Mullite。 合金初始温度设为1 610 ℃,型壳预热温度取900 ℃。 铸件与型壳之间的界面换热类型为COINC,换热系数取750 W/(m2·K);浇注时间为工厂平均浇注时间6~8 s,此次工艺选取8 s。浇注速度的大小和充满铸型所用的时间息息相关,过快或者过慢都容易产生浇注缺陷[15];根据软件自带的质量流率计算器进行计算,由浇注时间和浇注温度确定,经计算取3.167 9 kg/s,预定义参数选择标准的Investment or Shell Casting, 其余参数采用默认[16-18]。
表2 ZG12CrMoV的化学成分w/%
Tab.2 Chemical constituents of ZG12CrMoV
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原方案充型过程如图3 所示,在0.2 s 时钢液进入横浇道然后向两侧散开,0.5 s 时开始对铸件涡轮部分进行充型,4.5 s 的时候钢液基本充满铸件,在8 s 时浇冒系统和铸件充型完毕。 可以看出总体充型过程较为平稳,并没有出现明显的卷气、夹渣以及浇不足等现象。
图3 模拟的铸件不同时刻的充型过程
Fig.3 Simulated filling process of the casting at different time
图4 为初始方案转子盘浇冒系统的凝固过程模拟,通过凝固过程可以观察铸件凝固顺序和孤立液相区的位置,为预测缩松缩孔缺陷提供参考。 可以看到整个凝固过程都是由下而上、由外向内的凝固顺序,在1 999.1 s 时完全凝固。 随着温度降低,金属液粘度逐渐增大,流动性降低,故当金属液固相率达到70%时默认其基本凝固, 不再具有流动性。由图4(a)可知,转子盘在充型过程中就已经发生了温降的趋势,其原因是该工艺是由内浇道进行充型,浇冒口虽也运输溶液,但主要还是起到补缩作用,而顶部法兰离内浇道较远,所以产生了热量损失,由图可知此时固相率为53%,还具有流动性;当凝固至49.1 s 时可以明显看到扇叶片以及筋条处存在孤立液相区,如图4(b)所示,这是因为金属液在凝固时体积收缩,而底部法兰与筋条凝固速度快,导致补缩通道被阻断,无法对其实现补缩。由此可判断铸件此处存在孤立热节,当凝固至89.1 s 时,如图4(c)所示,观测到顶部法兰盘中部区域也出现孤立液相区,可判断此处最后也会出现孤立热节,在铸件最后凝固时会出现缩松缩孔缺陷[19-20]。 缩松缩孔缺陷分布如图5所示, 铸件底部以及顶部法兰出现大量的缩松缩孔缺陷, 铸件内 (不包括浇注系统) 缺陷总体积为14.766 cm3。
图4 模拟的铸件不同时刻的凝固过程
Fig.4 Simulated solidification process of the casting at different time
图5 模拟的铸件缩松缩孔缺陷分布
Fig.5 Simulated shrinkage defect distribution in the casting
模拟结果显示转子盘铸件的缺陷主要集中在顶部法兰、扇叶片、底部法兰与筋条处。 改进工艺选择将涡轮中间孔洞不铸出,后期利用机械加工出来,这方便工艺设计,也有利于制壳生产,不容易掉件。 具体设计方案为直浇冒口与冒口搭配排气筋方式,在顶部法兰设置8 个冒口,排气筋连接冒口与浇口杯;接着在底部法兰与筋条处也同样设置8 个冒口,冒口与底部法兰通过补贴连接, 排气筋则连接冒口与浇口杯, 此方案的冒口可以储存足够的金属液来补缩法兰盘和涡轮,更加有利于铸件按照自下而上、由外向内的凝固顺序。 改进后的转子盘浇注系统如图6 所示,改进后的网格划分数量为2 103 149,模拟参数不变。
图6 铸件改进后的浇冒口系统
Fig.6 Improved pouring and feeding system for the casting
图7为改进方案不同时刻的充型过程,铸件经过改进后在充型过程中更加平稳,钢水首先进入涡轮,接着向四周扩散,在0.8 s 时开始对筋条充型完毕并开始进入底部法兰,在2.7 s 时充满底部法兰然后开始对顶部法兰进行充型, 最终在8 s 时充型结束。 改进后的工艺与初始工艺相比,两次方案在充型过程中都比较平稳,没有出现裹气、夹渣以及浇不足等现象[21-22]。
图7 工艺改进后的模拟的铸件不同时刻充型过程
Fig.7 Simulated filling process of the casting with improved gating and feeding system at different time
图8 为改进方案不同时刻的凝固状态。 由图8(a~b)可知,铸件在浇注过程跟初始一样温度有下降,当凝固至23.2 s 时排气道基本凝固完毕,底部法兰与顶部法兰开始逐渐向内凝固; 当凝固至43.2 s时,图8(c),能够看出转子盘底部法兰扇叶片与筋条处有溶液断流趋势, 总体来看凝固顺序还是遵循自下而上、由外向内的凝固顺序[23-25];由图8(d)可得,当凝固至1 843 s 时,铸件完全凝固;铸件缩松缩孔缺陷如图9 所示, 为方便观察, 将顶部法兰的冒口隐藏,可以发现,改进后的工艺方案铸件内缩松缩孔体积为2.295 cm3,与初始工艺相比明显减小。
图8 浇冒系统改进后模拟的铸件不同时刻的凝固过程
Fig.8 Simulated solidification process of the casting with improved gating and feeding system at different time
图9 改进后的铸件缺陷分布
Fig.9 Improved casting defect distribution
根据改进后的铸件缩松缩孔缺陷图可知, 铸件在工艺改进后缩松缩孔缺陷明显降低, 但在扇叶片和个别筋条处还存在着缺陷, 因此需对浇注过程进行参数优化。影响铸件质量的因素有很多,如浇注温度、浇注速度、模壳预热温度、铸件结构等,本文主要选取浇注温度、浇注速度、模壳预热温度这3 个参数进行优化。
现以初始浇注工艺参数为基础, 设计3 因素3水平正交试验表,如表3 所示。再以铸件内缩孔率为试验指标,建立3 因素3 水平L9(33)试验模拟方案结果如表4 所示。 其中, 浇注速度通过浇注时间确定, 运用软件自带计算器进行计算得浇注速度分别为309 mm/s(8 s)、354 mm/s(7 s)、413 mm/s(6 s);表4 中Ki 为任一列相同水平所对应得指标之和,R为极差。
表3 因素水平表
Tab.3 Factor level table
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表4 正交试验模拟方案结果表
Tab.4 Shrinkage cavity rate statistical table of orthogonal experimental scheme
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由表4 可知第7 组试验铸件内缩孔率最低,因此最优组合为D3E1F3, 所对应的工艺参数为浇注温度1 650 ℃,浇注速度309 mm/s,预热温度960 ℃;通过极差分析也可推断各因素对结果的影响,极差越大表明影响就越大,故影响由大到小排列顺序为D>F>E。 图10 是运用最优组合所模拟的结果,可知铸件内缩松缩孔缺陷完全消除,图中深色部分为缩松缩孔缺陷,主要集中在冒口中,后期会被清除,对铸件不会产生影响。
图10 最优方案模拟的结果消除了铸件中的收缩缺陷,缩松缩孔完全在冒口中
Fig.10 Optimal scheme simulation totally eliminated shrinkage defects in the casting,all the shrinkage porosity and holes are in the feeder
(1)运用ProCAST 软件对转子盘初始工艺浇注方案进行数值模拟,通过观察流场、凝固场发现转子盘底部法兰以及扇叶两侧均发现孤立液相区, 从而预测了缩松缩孔的位置。
(2)通过对初始浇注工艺进行改进,选择将转子盘中间孔洞不铸出,采用直浇冒口与冒口搭配排气筋的浇注工艺, 其中底部法兰与冒口通过补贴相连接; 此方案可通过冒口强大的补缩能力对转子盘扇叶片与筋条进行有效的补缩。
(3)运用正交试验方法对浇注工艺进行参数优化从而得出最优参数组合方案,最优参数组合为浇注温度1 650 ℃,浇注速度309 mm/s,模壳预热温度960 ℃, 最后根据模拟结果可知铸件内缩松缩孔缺陷完全消除。
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Numerical Simulation of Investment Casting of Rotor Disc Based on ProCAST